فرآیند نو، جلد ۱۸، شماره ۸۱، صفحات ۴۶-۶۶

عنوان فارسی شبیه‌سازی و ارزیابی راهکارهای مؤثر در کاهش مرکاپتان و گوگرد گاز مایع خروجی در واحد سولفورکس
چکیده فارسی مقاله گاز نفت مایع‌شده (LPG) یا گاز مایع به گازهای هیدروکربنی پروپان، بوتان یا ترکیب آن‌ها اطلاق می‌گردد. از گاز مایع اغلب برای مصارف گرمایشی و سوخت وسایل نقلیه استفاده می‌شود. در پالایشگاه‌ها جریان هیدروکربنی پروپان، بوتان و پنتان حاوی ناخالصی‌هایی همچون متیل مرکاپتان، اتیل مرکاپتان و دیگر مرکاپتان‌ها است. در این پژوهش به شبیه‌سازی واحد مرکاپتان زدایی پالایشگاه آبادان پرداخته‌شده است. ابتدا واحد در محیط پرومکس شبیه‌سازی شده و پس از اعتبار سنجی شبیه‌سازی، به بررسی تأثیر متغیرهای فرآیندی همچون دبی کاستیک، تغییرات غلظت حلال کاستیک، دبی خوراک ترش و فشار برج شستشو بر میزان غلظت مرکاپتان­ها در محصول خروجی پرداخته شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که مجموع خطای محاسباتی کمتر از 10 درصد می‌باشد که نشان دهنده دقت شبیه‌سازی در حالت‌ پایا است. براساس نتایج شبیه ­سازی با افزایش دبی کاستیک، غلظت حلال کاستیک و فشار برج شستشو میزان محصول تولیدی (اتیل مرکاپتان و متیل مرکاپتان) کاهش می‌یابد. تنها با افزایش دبی خوراک ترش، میزان محصول تولیدی افزایش می­یابد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کاستیک،حلال،مرکاپتان،شبیه‌سازی،برج شستشو،اکسیدکننده،

عنوان انگلیسی Simulation and Evaluation of Effective Solutions in Reducing Mercaptan and Sulfur in Liquid Gas Exit in Sulforex Unit
چکیده انگلیسی مقاله Liquefied petroleum gas (LPG) refers to the hydrocarbon gases propane, butane or their combination. Liquid gas is often used for heating purposes and vehicle fuel. In refineries, the hydrocarbon flow of propane, butane and pentane contains impurities such as methyl mercaptan, ethyl mercaptan and other mercaptans. In this research, the simulation of mercaptanization unit of Abadan refinery has been done. First, the unit was simulated in the ProMax software and after the validation of the simulation, the effect of process variables such as the caustic flow rate, caustic concentration, sour feed flow rate and washing column pressure on the concentration of mercaptan in product has been investigated. The concentration of mercaptans in the output product has been discussed. The results of the simulation show that the total calculation error is less than 10%, which indicates the accuracy of the simulation in steady state. Based on the simulation results, with the increase of caustic flow rate, concentration of caustic solvent and washing column pressure, the amount of produced product (ethyl mercaptan and methyl mercaptan) decreases. Only by increasing the flow rate of sour feed, the amount of produced product will increase.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کاستیک,حلال,مرکاپتان,شبیه‌سازی,برج شستشو,اکسیدکننده

نویسندگان مقاله مهدی حامدی صیام |
دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی‌شهید ‌نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

فرهاد شهرکی |
استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

محمدرضا سردشتی بیرجندی |
استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

بهاره بیدار |
استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

محمد اسماعیل درستکار |
مسئول مهندسی پالایش مجتمع کت کراکر، شرکت پالایش نفت آبادان، بریم، آبادان، ایران


نشانی اینترنتی https://www.farayandno.ir/article_706232_1ef81e0ae2cf9935c24182e890f23502.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات